數(shù)控車床
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數(shù)控車床旋轉(zhuǎn)刀架維修怎么辦?
1 ??聽 接到維修要求時(shí),應(yīng)仔細(xì)聆聽*作工反映的現(xiàn)象,對產(chǎn)生疑問的地方,應(yīng)詢問清楚,以便排除人為因素造成的問題。 現(xiàn)場聆聽*架運(yùn)轉(zhuǎn)聲音,以便觀察是否存在異常噪聲。 2 ??看 1)看*架運(yùn)轉(zhuǎn)過程是否正常。 2)觀察被*零件的精度以及零件表面切屑痕跡,以便判斷*架是否鎖緊,重復(fù)*是否良好。 3 ??轉(zhuǎn) 對有的故障的*架,不要急于拆卸,可用手工方式轉(zhuǎn)動*架。對于四工位*架,其蝸桿端部都有一個(gè)6mm內(nèi)六角孔,先拆除段該處一顆密封螺釘,便可以用六角扳手或螺釘旋具轉(zhuǎn)動蝸桿,使*架進(jìn)行轉(zhuǎn)位、鎖緊。 *架常見故障發(fā)生原因及排除方法 電動機(jī)故障 1)三相電源線相序接反。排除方法:立即切斷電源,調(diào)整三相電源相序。 2)電壓過低。排除方法:待電源電壓正常后再使用或增加一只穩(wěn)電壓一提供穩(wěn)壓電源。 3)電動機(jī)損壞。排除方法:更換電動機(jī)。 *架不轉(zhuǎn)或卡* 1)彈簧斷裂。排除方法:更換彈簧,注意兩對銷子不要弄混。 2)離合器的導(dǎo)銷斷裂。排除方法:更換導(dǎo)銷,注意離合器與螺桿連接的柱銷孔的位置。 3)主軸彎曲或斷裂。排除方法:更換主軸,更換方式要參照相應(yīng)*架型號的主軸說明而定,不可隨意改動主軸尺寸,否則將嚴(yán)重影響*架的使用壽命。 4)外端齒盤處的導(dǎo)銷斷裂。排除方法:更換導(dǎo)銷,注意外端齒盤、螺母、上*體的位置關(guān)系。 5)*架轉(zhuǎn)位,但*架轉(zhuǎn)過多個(gè)*位,且不能固定于任意*位處。排除方法:檢測霍爾元件靜態(tài)參數(shù)和動態(tài)參數(shù),若參數(shù)不正常則更換元件。更換CPU板和位置倍板。 *架鎖不緊 1)發(fā)信盤位置沒對正。排除方法:拆開*架的頂蓋,旋動并調(diào)整發(fā)信盤位置,使*架的霍爾元件對準(zhǔn)磁鋼,使*位停在準(zhǔn)確位置。 2)系統(tǒng)反鎖時(shí)間不夠長。排除方法:調(diào)整系統(tǒng)反鎖時(shí)間參數(shù)即可(新*架反鎖時(shí)間t=1.2s即可)。 3)機(jī)械鎖緊機(jī)構(gòu)故障。排除方法:拆開*架,調(diào)整機(jī)械,并檢查*銷是否折斷。 *架精度不準(zhǔn) 1)*架鎖不緊。排除方法:延長*架鎖緊時(shí)間。 2)斷齒處有*。排除方法:將*架拆開,清除*,清洗各零件,旋轉(zhuǎn)部分加清潔黃油,端齒部分加注潔凈機(jī)油。 3)上*體壓力模部位受壓變形使齒*齒合不良。排除方法:更換上*體。 4)*架連轉(zhuǎn)不?;?架在某個(gè)*位不停。排除方法:檢查發(fā)信盤接線是否有短路或開路現(xiàn)象。 5)霍爾元件與磁鋼高度位置不準(zhǔn)。排除方法:調(diào)整霍爾元件與磁鋼的相對位置。 *架故障實(shí)例分析 數(shù)控車換*一般的過程是:換*電機(jī)接到換*信號后,通過蝸*蝸桿減速帶動*架旋轉(zhuǎn),由霍爾元件發(fā)出*位信號,數(shù)控系統(tǒng)再利用這個(gè)信號與目標(biāo)值進(jìn)行比較以判斷*具是否到位。*換到位后,電機(jī)反轉(zhuǎn)縮緊*架。 故障1:一臺六*位數(shù)控車床,換*時(shí)所有*位都找不到,*架旋轉(zhuǎn)數(shù)周后停止,并且數(shù)控系統(tǒng)顯示換*報(bào)*:換*超時(shí)或沒有信號輸入。 故障分析:對于該故障,仍可以排除機(jī)械故障,歸咎于電氣故障所致。產(chǎn)生該故障的電氣原因有以下幾種: ①磁性元件脫落; ②六個(gè)霍爾元件同時(shí)全部損壞; ③霍爾元件的供電和信號線路開路導(dǎo)致無電壓信號輸出。其中以第三種原因可能性最大。因此找來電路圖,利用萬用表對霍爾元件的電氣線路的供電線路進(jìn)行檢查。結(jié)果發(fā)現(xiàn):*架檢測線路端子排上的24V供電電壓為0V,其它線路均正常。以該線為線索沿線查找,發(fā)現(xiàn)從電氣柜引出的24V線頭脫落,接上后仍無反應(yīng)。由此判斷應(yīng)該是該線斷線造成故障。 解決辦法:利用同規(guī)格導(dǎo)線替代斷線后,故障排除。 故障2:一臺四*位數(shù)控車床,發(fā)生一號*位找不到,其它*位能正常換*的故障現(xiàn)象。 故障分析:由于只有一號*找不到*位,可以排除機(jī)械傳動方面的問題,確定是電氣方面的故障??赡苁窃?位的霍爾元件及其周圍線路出現(xiàn)問題,導(dǎo)致該*位信號不能輸送給PLC。對照電路圖利用萬用表檢查后發(fā)現(xiàn):1號*位霍爾元件的24V供電正常,GND線路為正常,T1信號線正常。因此可以斷定是霍爾元件損壞導(dǎo)致該*位信號不能發(fā)出。 解決辦法:更換新的霍爾元件后故障排除,一號*正常找到。 故障3:一臺配有FANUC-0imate系統(tǒng)大連機(jī)床廠的六*位車床,選*正常但是當(dāng)所選*位到位之后不能正常鎖緊。系統(tǒng)報(bào)*:換*超時(shí)。 故障分析:*架選*正常,正轉(zhuǎn)正常,就是不能反向鎖緊。說明蝸*蝸桿傳動正常,初步定為電氣線路問題。在機(jī)床*架控制電氣原理圖上,發(fā)現(xiàn)*具反向鎖緊到位信號是由一個(gè)位置開關(guān)來控制發(fā)出的,是不是該開關(guān)即周圍線路存在問題呢?為了確認(rèn)這個(gè)故障原因,打開*架的頂蓋和側(cè)蓋,利用萬用表參照電路圖檢查線路,發(fā)現(xiàn)線路未有開路和短路,通過用手按動*架反向鎖緊位置開關(guān),觀察梯形圖顯示有信號輸入,至此排除電氣線路問題。推斷可能是擋塊運(yùn)動不到位,位置微動開關(guān)未動作。于是重新?lián)Q*一次來觀察一下,結(jié)果發(fā)現(xiàn):果然擋塊未運(yùn)動到位。于是把擋塊螺栓擰緊,試換*一次正常。再換一次*,原故障又出現(xiàn)了,同時(shí)發(fā)現(xiàn)蝸桿端的軸套打滑并且爬升現(xiàn)象。難道是它造成了電機(jī)反轉(zhuǎn)鎖緊時(shí)位置開關(guān)的擋塊不到位,于是把該軸套進(jìn)行了軸向*處理,將*架頂蓋裝好。結(jié)果*架鎖緊正常了。 解決辦法:對軸套進(jìn)行軸向*故障解決。
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